花為手機第二款機型進入正式研發測試階段,蕭朔帶領效能團隊開展全方位的硬體與係統測試。
每日的測試數據都需要詳細記錄並分析。
宋惜堯的外觀設計團隊完成最終版3D模型,進入手板模型精細化製作階段,兩人每日在公司對接工作,確保研發與設計同步推進。
蕭朔製定嚴格的效能測試標準,涵蓋穩定性測試、抗壓測試、環境適應性測試等多個維度。
穩定性測試中,讓手機連續運行大型應用程式72小時,監測係統卡頓率與死機概率,要求卡頓率低於0.1%,無死機情況出現。
抗壓測試模擬用戶日常使用中的高頻操作,比如快速切換應用、頻繁拍照、長時間通話,測試硬體的耐用性。
環境適應性測試則在不同溫度、濕度環境下進行,低溫環境測試確保零下10攝氏度時手機能正常開機運行,高溫環境測試確保40攝氏度時不出現效能衰減。
宋惜堯帶領外觀設計團隊,對最終版手板模型進行細節打磨。
她親自檢查機身的縫隙均勻度,要求中框與後蓋的縫隙控製在0.05毫米以內,避免出現進灰、漏水問題。
機身按鍵的按壓手感測試,要求按鍵行程適中,反饋清晰,無鬆動或卡頓現象。
同時進行材質耐磨測試,用耐磨儀器反覆摩擦機身表麵,測試1000次後無明顯劃痕,確保日常使用中不易磨損。
宋惜堯將外觀測試的各項數據整理成報告,提交給項目組,同時同步給蕭朔,讓效能團隊瞭解外觀定型的最終參數,調整內部硬體的適配細節。
蕭朔根據外觀定型數據,優化硬體佈局,確保所有部件能精準安裝在輕薄機身內,不出現尺寸偏差。
研發進入中期,攝像頭模組調試成為效能團隊的重點工作。
蕭朔帶領團隊測試主攝、超廣角、長焦鏡頭的協同工作能力,優化拍照演算法,提升照片的清晰度與色彩還原度。
同時測試視頻拍攝功能,確保4K解析度下視頻錄製穩定,無抖動、卡頓問題。
這一調試過程需要精準的空間定位,宋惜堯多次前往實驗室,配合蕭朔調整攝像頭模組的外觀凸起高度,在保證拍照效能的前提下,將鏡頭凸起控製在最低限度,提升機身整體美觀度。
兩人在實驗室反覆測量數據,蕭朔提供攝像頭模組的最小安裝尺寸,宋惜堯據此修改外觀設計細節,最終確定鏡頭凸起高度為1.2毫米,兼顧效能與外觀。
公司組織內部評審會議,對新品的效能與外觀進行綜合評估。
蕭朔在會議上展示效能測試數據,所有核心指標均達到預設目標,部分指標超出預期。
宋惜堯展示最終版外觀模型,輕薄的機身、舒適的握持感、簡約的配色得到評審團隊的一致認可。
評審團隊提出少量優化建議,比如調整機身底部介麵的位置,提升充電便利性,優化係統介麵的視覺效果,與外觀設計風格統一。
蕭朔與宋惜堯當場記錄建議,承諾在一週內完成優化調整。
會議結束後,兩人立即組織團隊落實優化工作,蕭朔調整介麵對應的硬體佈局,宋惜堯修改介麵位置的外觀設計,同時配合UI團隊優化係統介麵視覺效果,確保整體風格統一。
研發攻堅階段,兩人的工作節奏愈發緊湊,經常一同在公司加班到深夜。
蕭朔的效能團隊完成最後一輪係統穩定性測試,所有測試項目全部達標,效能研發工作進入收尾階段。
宋惜堯的外觀設計團隊完成量產前的最後一次模型確認,將設計圖紙與工藝要求提交給生產部門,準備開模量產。
兩人在家中休息時,會簡單交流量產前的準備工作,蕭朔擔心生產過程中硬體適配出現問題,安排技術人員駐廠跟進生產。
宋惜堯則關注機身材質的量產工藝,確保批量生產的產品與手板模型質感一致,無工藝偏差。
週末時間,兩人放棄休息,前往生產工廠檢視首批試產產品。
蕭朔現場測試試產機的效能指標,覈對數據與實驗室測試結果一致,無效能衰減問題。
宋惜堯檢查試產機的外觀工藝,機身縫隙、材質質感、按鍵手感均符合設計要求,量產工藝達標。
工廠負責人表示,按照現有生產流程,能保證產品量產速度與質量,滿足市場發售需求。
兩人離開工廠後,內心的壓力逐漸緩解,數月的研發攻堅工作取得階段性成果。
回家的路上,兩人簡單規劃新品釋出的相關事宜。
蕭朔負責釋出會上的效能講解環節,宋惜堯負責外觀設計理唸的分享,夫妻二人協同準備釋出會內容,期待新品正式亮相市場。